28米長螺旋鉆機包括液壓步履樁架和鉆進系統(tǒng)兩部分。樁架采用液壓步履式底盤,自動化程度高,可自行行走及360度回轉,設有四條液壓支腿及一條行走油缸以輔助行走及回轉同時增加施工時的整機穩(wěn)定性,可整機進行轉運。立柱為可折疊式箱型立柱,法蘭連接方式,立柱采用兩塊高厚度錳板并且用大型折彎機折彎技術,經兩道焊縫焊接而成同時立柱內部每隔60cm加焊四根加強筋固定,增加立柱抗扭抗彎性。立柱由兩條變幅液壓油缸控制其起降。鉆進系統(tǒng)包括動力頭與鉆具,動力頭的輸出軸與螺旋鉆具為中空式,樁機采用長螺旋成孔,可通過鉆桿中心管將混凝土(泥漿)進行泵送混凝土CFG樁施工,長螺旋鉆機即能鉆孔成孔一機一次完成,也可用于干法成孔、注漿置換改變鉆具后還可采取深層攪拌等多種工法進行施工。

長螺旋樁機的排渣原理與不同施工團隊的效率對比分析
其一、長螺旋樁機的排渣原理和應用分析及設計要求
螺旋鉆的排渣原理和應用分析:長螺旋樁機中鉆桿是用來支撐和連接鉆頭、向鉆頭傳遞破碎巖石所需的運動、動力和排渣壓氣的桿件。這種鉆桿是用厚壁無縫鋼管制作。當用旋轉鉆機在煤和軟巖中鉆孔時,也常使用長螺旋樁機。
長螺旋樁機的排渣原理:在進行鉆孔時,長螺旋樁機在炮孔中轉動,長螺旋樁機和孔壁構成了一個螺旋輸送器,孔底巖渣就被鉆桿上的螺旋葉片逐步向后輸送,直至排出孔外。鉆頭不斷破巖,鉆桿就連續(xù)排渣。因此,利用長螺旋樁機排渣能夠獲得較高的鉆進效率。這種方法僅適用于巖石比較松軟的鉆進中,對于粘性較大或者含有卵石的巖層中不能使用。螺旋鉆機排渣的優(yōu)點是設備的結構緊湊,工作可靠,維修簡便,成本低廉。不用壓氣排渣顯然粉塵少,對環(huán)境的污染小。缺點是鉆桿旋轉阻力大,耗費的功率多,螺旋葉片磨損厲害。特別是鉆垂直孔時,這兩個問題就顯得突出。
由于長螺旋樁機承受著較大的軸壓力、回轉扭矩和其他方面的動載荷,而且是在巖渣甚至泥水中轉動,工作天劍不好。因此,對長螺旋樁機的設計要求是:結構合理重量輕、接頭處對中性好、接卸方便。要有足夠的輕度、剛度和抗磨性。
其二、不同施工團隊的效率對比分析
長螺旋鉆樁機施工團隊的效率差異顯著,通過對比分析可提煉出團隊的共性特征,為管理優(yōu)化提供參考。設備利用率是核心差異指標,團隊的設備日均作業(yè)時間達8小時以上(利用率≥67%),而低效團隊僅為5小時(利用率≤42%)。差距主要源于設備調度合理性:團隊采用“兩班制+設備預熱提前1小時”模式,減少設備閑置;低效團隊則因排班混亂,日均設備等待時間達2小時。某項目通過優(yōu)化排班,將設備利用率從50%提升至70%,單日成樁量從20根增至28根。
工藝執(zhí)行標準度影響單樁施工時間,團隊嚴格按“地質適配參數”施工,在黏土層采用“高轉速+中扭矩”(轉速40r/min、扭矩30kN?m),單樁施工僅需25分鐘;低效團隊則沿用統(tǒng)一參數,螺旋鉆樁機在黏土層仍用低轉速,單樁施工需40分鐘。某對比數據,工藝執(zhí)行標準的團隊,單樁施工時間比不標準的團隊縮短30%,且質量問題減少50%。
人員技能水平決定異常處理速度,團隊的操作人員能在5分鐘內判斷并處理常見故障(如卡鉆、參數異常),而低效團隊平均需要15分鐘,甚至需等待技術人員到場。技能差異主要源于培訓投入:團隊每年人均培訓時長80小時,涵蓋設備操作、故障診斷、地質判斷等;低效團隊人均培訓僅20小時,且多為理論培訓。某企業(yè)通過加強技能培訓,使團隊的異常處理時間縮短60%,設備故障停機率下降40%。
河北鼎峰工程機械有限公司(http://www.dingfengzhuangji.com)主營多種不同型號的履帶鉆機、36米長螺旋鉆機、動力頭,現擁有數控切割、數控折彎、大型噴砂、焊接、機加工、液壓油缸試驗中心等主要設備100余臺,4條流水生產線。具備產品設計、設備、生產和安裝能力。產品已經運用于陜西、云南、安徽、遼寧、廣東、甘肅、河南等國內絕大部分市場,同時產品相繼進入安格拉、印尼、南非等外洋市場。獲得了大的的市場認可及用戶好評。

長螺旋樁機的排渣原理與不同施工團隊的效率對比分析其一、長螺旋樁機的排渣原理和應用分析及設計要求
螺旋鉆的排渣原理和應用分析:長螺旋樁機中鉆桿是用來支撐和連接鉆頭、向鉆頭傳遞破碎巖石所需的運動、動力和排渣壓氣的桿件。這種鉆桿是用厚壁無縫鋼管制作。當用旋轉鉆機在煤和軟巖中鉆孔時,也常使用長螺旋樁機。
長螺旋樁機的排渣原理:在進行鉆孔時,長螺旋樁機在炮孔中轉動,長螺旋樁機和孔壁構成了一個螺旋輸送器,孔底巖渣就被鉆桿上的螺旋葉片逐步向后輸送,直至排出孔外。鉆頭不斷破巖,鉆桿就連續(xù)排渣。因此,利用長螺旋樁機排渣能夠獲得較高的鉆進效率。這種方法僅適用于巖石比較松軟的鉆進中,對于粘性較大或者含有卵石的巖層中不能使用。螺旋鉆機排渣的優(yōu)點是設備的結構緊湊,工作可靠,維修簡便,成本低廉。不用壓氣排渣顯然粉塵少,對環(huán)境的污染小。缺點是鉆桿旋轉阻力大,耗費的功率多,螺旋葉片磨損厲害。特別是鉆垂直孔時,這兩個問題就顯得突出。
由于長螺旋樁機承受著較大的軸壓力、回轉扭矩和其他方面的動載荷,而且是在巖渣甚至泥水中轉動,工作天劍不好。因此,對長螺旋樁機的設計要求是:結構合理重量輕、接頭處對中性好、接卸方便。要有足夠的輕度、剛度和抗磨性。
其二、不同施工團隊的效率對比分析
長螺旋鉆樁機施工團隊的效率差異顯著,通過對比分析可提煉出團隊的共性特征,為管理優(yōu)化提供參考。設備利用率是核心差異指標,團隊的設備日均作業(yè)時間達8小時以上(利用率≥67%),而低效團隊僅為5小時(利用率≤42%)。差距主要源于設備調度合理性:團隊采用“兩班制+設備預熱提前1小時”模式,減少設備閑置;低效團隊則因排班混亂,日均設備等待時間達2小時。某項目通過優(yōu)化排班,將設備利用率從50%提升至70%,單日成樁量從20根增至28根。
工藝執(zhí)行標準度影響單樁施工時間,團隊嚴格按“地質適配參數”施工,在黏土層采用“高轉速+中扭矩”(轉速40r/min、扭矩30kN?m),單樁施工僅需25分鐘;低效團隊則沿用統(tǒng)一參數,螺旋鉆樁機在黏土層仍用低轉速,單樁施工需40分鐘。某對比數據,工藝執(zhí)行標準的團隊,單樁施工時間比不標準的團隊縮短30%,且質量問題減少50%。
人員技能水平決定異常處理速度,團隊的操作人員能在5分鐘內判斷并處理常見故障(如卡鉆、參數異常),而低效團隊平均需要15分鐘,甚至需等待技術人員到場。技能差異主要源于培訓投入:團隊每年人均培訓時長80小時,涵蓋設備操作、故障診斷、地質判斷等;低效團隊人均培訓僅20小時,且多為理論培訓。某企業(yè)通過加強技能培訓,使團隊的異常處理時間縮短60%,設備故障停機率下降40%。
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